套管耐蚀性试验  

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作  者:徐明[1] 王广雷[1] 马淑梅[1] 张景富[2] 郑家燊[3] 富朝阳[3] 

机构地区:[1]大庆石油管理局钻井工程技术研究院 [2]大庆石油学院 [3]华中科技大学

出  处:《油气田地面工程》2005年第11期48-48,共1页Oil-Gas Field Surface Engineering

摘  要:2002年11月日本JFE公司(川崎制铁株式会社)对大庆油田采油八厂徐深1井2000m处取出的油管(相当于APIP110)样品进行了检测,结果发现发生了CO2腐蚀,腐蚀深度1个月达到3mm左右,相当于一年内局部腐蚀量约为36mm.而同属徐家围子地区的升深2井1995年投产至今不到9年即将报废,并且井口周围地面已有气体逸出.分析原因也是由于该井天然气中含有CO2(含量3%~6.2%)对套管产生了腐蚀穿孔而引起的.这说明大庆该区块井下存在着严重的CO2腐蚀,并且埋藏深度深、井下温度高、CO2含量高,随着大庆深层气井的开发,如何有效地防止CO2腐蚀,已迫在眉捷.

关 键 词:套管 耐蚀性 CO2腐蚀 川崎制铁株式会社 CO2含量 试验 徐家围子地区 井下温度 油田采油 腐蚀深度 

分 类 号:TE983[石油与天然气工程—石油机械设备]

 

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