1.5MW风力发电机组轮毂球墨铸铁件的浇注系统设计  被引量:11

Ductile Iron Hub Getting System Design for 1.5MW Wind Power Generation Unit

在线阅读下载全文

作  者:曲迎东[1] 王希[1] 李晨希[1] 孙鑫志 

机构地区:[1]沈阳工业大学材料科学与工程学院,辽宁沈阳110023 [2]铸锻工业有限公司铸铁公司,辽宁沈阳110023

出  处:《铸造技术》2011年第1期11-14,共4页Foundry Technology

基  金:霍英东第十二届基础性研究课题资助项目(121054);辽宁省科技攻关计划项目(2006304009);沈阳市科技计划项目(1081061-4-00)16;沈阳市应用基础研究计划(1081229-1-00);张国宏;等兆瓦级风机关键零部件球墨铸铁材料低温冲击性能的研究。辽宁省创新团队项目(LT2010075);兆瓦级风机关键零部件球墨铸铁材料低温冲击性能攻关研究;沈阳市科技攻关项目(F10-035-2-00)

摘  要:为了解决1.5 MW风力发电机组轮毂球墨铸铁件在铸造过程中容易产生缩松缩孔缺陷的问题,采用计算机数值模拟技术对轮毂的浇注系统进行优化设计分析。研究了轮毂球墨铸铁件的凝固特点,明确了铸件产生缺陷的原因,利用三维造型软件和铸造模拟软件对风力发电机轮毂铸件凝固过程的温度场进行模拟,得出了铸造风机轮毂的优化工艺方案。模拟结果显示,优化工艺可以明显地改善风机轮毂在铸造过程中产生的缩孔缺陷。For solving the problem of shrinkage porosity in 1.5 MW wind turbine hub casting,casting optimization of getting system for the wheel hub has been analyzed with the numerical simulation technology to reduce the volume of shrinkage porosity.The solidification characteristics of ductile iron castings has been studied,and the reasons of shrinkage porosity in 1.5 MW wind turbine hub has been cleared,the casting process optimization and the temperature field simulation has been carried out with 3D software and casting numerical simulation software.The simulation results show that the shrinkage defects of 1.5 MW wind turbine hub have been significantly controlled since the optimized casting processes are used.

关 键 词:轮毂 球墨铸铁 缩孔缩松 浇注系统 

分 类 号:TG255[金属学及工艺—铸造] TG250-6

 

参考文献:

正在载入数据...

 

二级参考文献:

正在载入数据...

 

耦合文献:

正在载入数据...

 

引证文献:

正在载入数据...

 

二级引证文献:

正在载入数据...

 

同被引文献:

正在载入数据...

 

相关期刊文献:

正在载入数据...

相关的主题
相关的作者对象
相关的机构对象