视觉机器人自动加球的分布式计算机控制系统  

Distributed Computer Control System for Automatic Ball Loading with Vision Robot

在线阅读下载全文

作  者:卢智峰[1] 张友旺[2] Lu Zhifeng;Zhang Youwang

机构地区:[1]深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿,广东韶关512325 [2]中南大学机电工程学院,长沙410083

出  处:《机械制造》2024年第11期6-9,38,共5页Machinery

摘  要:为克服传统球磨机自动加球系统磨球堵塞或卡住的问题,设计了视觉机器人自动加球系统,由磨球补充系统、磨球识别系统、磨球抓取系统、磨球输送系统等组成。为确保按现场工艺需求实现自动加球,基于以太网设计了可以进行数据传送的分布式计算机控制系统,由可编程序控制器和工控机组成。运行实践表明,分布式计算机控制系统的控制功能完全满足生产工艺对视觉机器人自动加球的要求,运行稳定可靠。In order to overcome the problem of ball blockage or stuck in the traditional automatic ball loading system of ball mill,an automatic ball loading system with vision robot was designed,which consists of ball supplementation system,ball recognition system,ball grasping system and ball conveying system.A distributed computer control system was designed based on Ethernet,which is composed of PLC and industrial personal computer,to ensure the realization of automatic ball loading according to the field process requirement.The operation practice shows that the control function of the distributed computer control system fully meets the requirement of production process for the automatic ball loading with vision robot,and the operation is stable and reliable.

关 键 词:机器人 磨球 分布式 计算机 控制 设计 

分 类 号:TP242.2[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]

 

参考文献:

正在载入数据...

 

二级参考文献:

正在载入数据...

 

耦合文献:

正在载入数据...

 

引证文献:

正在载入数据...

 

二级引证文献:

正在载入数据...

 

同被引文献:

正在载入数据...

 

相关期刊文献:

正在载入数据...

相关的主题
相关的作者对象
相关的机构对象