郭斌

作品数:3被引量:15H指数:2
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发文主题:侧压式进气道风洞试验起动风洞风洞实验更多>>
发文领域:航空宇航科学技术更多>>
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侧压式进气道动态攻角特性的风洞实验
《航空动力学报》2011年第8期1794-1800,共7页刘凯礼 张堃元 郭斌 
为了研究攻角导致的来流条件非定常变化对高超声速进气道性能的影响,以一个设计马赫数为6的侧压式进气道为研究对象,结合数值模拟的方法,在马赫数为3.85条件下进行了攻角动态变化的风洞实验,攻角变化范围为0°~8.2°,最大频率达...
关键词:高超声速进气道 不起动 风洞实验 攻角动态变化 非定常流动 
攻角动态变化对侧压式进气道起动特性影响的风洞试验被引量:11
《航空动力学报》2009年第10期2221-2227,共7页郭斌 张堃元 
为了探寻不同频率下攻角动态变化对进气道起动性能的影响,进行了攻角以不同频率调节的侧压式进气道Ma=3.85的风洞试验.对一个设计Ma=6、起动Ma=2.5的侧压式进气道完成了攻角从0°→8.15°→0°,频率分别为0.8,1.6,3.2 Hz和6 Hz的数次吹...
关键词:攻角动态变化 侧压式进气道 风洞试验 
攻角动态变化的侧压式进气道风洞实验被引量:6
《航空动力学报》2009年第7期1601-1605,共5页郭斌 张堃元 
在Ma=3.85的风洞中,对一个设计Ma=6起动Ma=2.5的侧压式进气道完成了攻角从0°→8°→0°的连续吹风实验.实验结果表明:0°攻角时进气道顺利起动,当攻角增大到5.7°时,进气道出现不起动;之后在8°到0°的变化过程中,在5.4°时又恢复了起...
关键词:侧压式进气道 攻角可调 风洞实验 
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