国家高技术研究发展计划(2010AA702308)

作品数:6被引量:22H指数:3
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RBCC发动机纯火箭模态流场数值仿真研究被引量:1
《火箭推进》2016年第2期42-46,共5页张留欢 南向军 张蒙正 
国家863项目(2010AA702308)
基于某火箭基组合循环(RBCC)发动机结构及气动参数开展了飞行高度30 km、飞行速度8 Ma时,发动机纯火箭模态三维流场数值仿真。对进气道、燃烧室、尾喷管、火箭发动机等组件流场结果进行分析,并计算了发动机总体推力。结果表明:纯火箭模...
关键词:火箭基组合循环发动机 纯火箭模态 数值仿真 
RBCC火箭对直扩通道抗反压能力的影响研究被引量:2
《火箭推进》2015年第6期7-10,共4页刘晓伟 刘昊 张蒙正 
国家863项目(2010AA702308)
提高直扩通道抗反压能力,改善进气道/燃烧室匹配特性,是RBCC研究的重要方向。本文研究了在隔离段出口位置布置火箭对直扩通道的抗反压能力的影响,并对比了火箭中心和侧壁布置方式下的数值仿真结果。研究表明:火箭射流可以提高直扩通道...
关键词:RBCC发动机 进气道/燃烧室匹配 抗反压能力 数值模拟 
马赫数2.5~7.0的二元变几何进气道设计被引量:8
《火箭推进》2015年第5期17-22,共6页李永洲 刘晓伟 张蒙正 南向军 
国家863项目(2010AA702308)
针对RBCC发动机Ma=2.5~7.0的宽范围工作要求,提出了一种部分顶板转动+唇口平移的二元进气道变几何方案,并通过数值仿真对其总体性能和调节方法进行了研究。结果表明:采用激波依次封口设计概念的变几何进气道在高低马赫数下的总体性能较...
关键词:RBCC 高超声速进气道 宽马赫数 变几何 数值仿真 
空气涡轮火箭发动机热力循环特性分析被引量:7
《火箭推进》2015年第4期48-54,共7页李文龙 郭海波 南向谊 
国家863项目(2010AA702308)
采用热力学第一定律分析法分析了液体推进剂空气涡轮火箭发动机(Air Turbo Rocket,ATR)的基本热力过程,通过能量平衡计算得出了理想循环功、热效率和发动机比冲,确定了影响理想热力循环性能的5个特征参数,进而分析了地面静态和飞行状态...
关键词:空气涡轮火箭发动机 热力循环 理想循环功 热效率 
反折式二元超声速进气道研究被引量:1
《火箭推进》2014年第1期45-49,共5页柳长安 南向军 闫志勇 
国家863项目(2010AA702308)
X-51A采用带两级压缩楔面的反折式进气道设计方案,这是一体化权衡设计的结果,要求进气道设计综合各方面因素进行多目标优化。从发动机设计角度出发对类似于x-51A的反折式二元进气道进行了研究,合理选择了进气道的设计变量并运用多目标...
关键词:反折式进气道 多目标优化 粒子群优化算法 EULER方程 
火箭推力室喷管内激波对RBCC性能影响分析被引量:3
《火箭推进》2013年第5期46-50,97,共6页路媛媛 张蒙正 严俊峰 
国家863项目(2010AA702308)
针对火箭基组合循环(RBCC)动力系统引射火箭喷管的工作状况,采用准一维方法,假设引射模态火箭推力室喷管内在某些条件下产生的激波为正激波,分析了正激波的存在条件及其对RBCC动力系统性能的影响。结果表明:引射火箭推力室室压越低或飞...
关键词:RBCC 引射模态 火箭推力室喷管 正激波 
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