进气道起动

作品数:25被引量:111H指数:5
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实时泄流控制对内转进气道起动性能影响试验研究
《气动研究与试验》2024年第3期87-95,共9页杨大伟 李一鸣 张胜 曲俐鹏 余安远 贺佳佳 陈锐杰 
本文采用高速阴影录像和沿程脉动压力测量技术,在常规冷流风洞试验中获得了某内转进气道马赫数Ma 5、迎角0°状态下的起动特性,并进行了实时泄流控制研究。试验结果显示,无泄流的进气道在节流度0.6下处于激波振荡状态,基准频率约为60Hz...
关键词:内转进气道 风洞试验 起动特性 实时泄流控制 
超声速进气道起动与不起动的流动特征结构的机理分析
《气体物理》2023年第5期28-37,共10页陈雅倩 胡科琪 王高峰 
国家重大科技专项(J2019-Ⅲ-0006-0049)。
基于Wagner等实验的超声速进气道模型,采用RANS-SST计算方法分析超声速进气道起动和不起动流场特性。通过拓宽计算域和采用来流边界层自由发展方法,准确预测了典型的进气道不起动过程中可能出现的周期性振荡流现象,包括进气道内部高压...
关键词:进气道 不起动 振荡流动 激波 动态模态分解 
基于丝线流动显示技术的内转进气道起动性能实验被引量:2
《气体物理》2023年第2期32-43,共12页余安远 曲俐鹏 刘建霞 杨大伟 李姝源 乐嘉陵 
1912项目子项2019-JCJQ-DA-001-057项目。
采用丝线法流动显示技术,在高超声速冷流暂冲式下吹风洞开展了快速获取内转进气道起动性能的实验研究。实验在中国空气动力研究与发展中心(CARDC)Φ0.5 m高超声速风洞中进行,来流Mach数为5。实验模型为椭圆转圆形内转进气道,总收缩比为5...
关键词:丝线流动显示方法 内转进气道 起动特性 高超声速风洞实验 
二元弯曲压缩进气道变攻角起动试验被引量:2
《航空动力学报》2020年第5期992-999,共8页朱伟 华正旭 王霄 张堃元 梁剑寒 王俊伟 
开展了内外压缩型面可控的弯曲压缩进气道反设计方法研究,并针对设计的二元弯曲压缩进气道进行了不同马赫数下变攻角起动数值仿真及试验研究,获得了进气道起动攻角迟滞环,仿真与试验得到的不起动/自起动攻角、出口流场以及压力分布吻合...
关键词:弯曲压缩 进气道起动 反设计 风洞试验 迟滞现象 
一种TBCC进气道涡轮通道抽吸方案设计被引量:1
《固体火箭技术》2020年第2期250-258,共9页章欣涛 袁化成 卢杰 王颖昕 伊戈玲 
国家自然科学基金资助项目(11772155);中国航天科技集团公司航天科技创新基金资助项目;中国航发四川燃气涡轮研究院外委课题。
对一种组合发动机进气道模态转换设计马赫数下的流动进行了数值模拟,研究了涡轮通道不同区域抽吸对进气道气动性能的影响,对比了外压段不同区域及内压段不同区域抽吸对进气道性能的影响,通过设计不同抽吸方案对比了外压段抽吸及内压段...
关键词:涡轮基组合循环 进气道 进气道起动 抽吸 气动性能 数值仿真 
迎角变化引起的高超声速进气道起动迟滞现象试验研究被引量:3
《实验流体力学》2019年第3期76-82,共7页徐尚成 王翼 苏丹 范晓樯 王振国 
高超声速进气道在起动过程中存在迟滞现象,起动迟滞对发动机的工作范围有重要影响。以一种 Bump/前体一体化进气道为研究对象,通过试验和数值仿真结合的方法,研究迎角变化引起的进气道起动迟滞现象。试验在国防科技大学LF-220自由射流...
关键词:高超声速进气道 迎角 迟滞现象 分离区 流量 
侧偏捕获对内收缩进气道起动的影响
《固体火箭技术》2019年第2期149-158,共10页马涛 苏纬仪 张堃元 
国家自然科学基金(11572155)
侧偏捕获是高超声速内转进气道的常见捕获形式之一,但侧偏捕获对进气道起动的影响并不清楚。为探索侧偏捕获对高超声速内收缩进气道起动的影响,采用数值模拟方法研究了侧偏捕获进气道的起动机理。结果表明,无量纲侧偏距离为0.04时,进气...
关键词:侧偏捕获 内收缩进气道 再起动 分离区 流向涡 
合成射流对高超声速进气道起动特性影响数值模拟研究被引量:4
《空气动力学学报》2018年第4期613-619,共7页王俊伟 夏智勋 罗振兵 邓雄 杨升科 
国家自然科学基金(11372349;11572349)
通过数值模拟研究合成射流作用于高超声速进气道内部流场,分析其对进气道起动性能的影响及进气道工作过程中对合成射流激励器本身的影响。结果表明:合成射流能够改善进气道的起动性能,其控制机理是合成射流阻碍内压缩段后部与隔离段前...
关键词:合成射流 高超声速进气道 边界层分离 隔离段 
射流对高超声速进气道起动性能的影响被引量:3
《北京航空航天大学学报》2017年第11期2302-2309,共8页靳一超 阎超 林博希 
为探索利用射流技术降低进气道起动马赫数的可行性,对二元高超声速进气道二维流场进行了数值模拟,通过对比不同工况的流场结构、流量系数及总压恢复系数,分析了射流对高超声速进气道的作用效果,并研究了射流速度、压强及倾角对进气道起...
关键词:高超声速进气道 激波 边界层干扰 流动控制 射流 起动 
攻角与马赫数对进气道起动影响的可比拟性被引量:5
《推进技术》2017年第5期983-991,共9页郭帅涛 李祝飞 高文智 杨基明 
国家自然科学基金(11402263;11132010);中国博士后科学基金(2014M551818);中央高校基本科研业务费专项资金资助(WK2090050030)
针对高速风洞变来流马赫数的能力有限,不易获得高超声速进气道起动马赫数界限的问题,本文尝试通过改变进气道模型攻角的方法来模拟来流马赫数的变化,分析定来流马赫数变攻角与定攻角变来流马赫数两种途径下二元进气道起动性能之间的关系...
关键词:高超声速进气道 自起动 数值模拟 激波风洞 攻角 
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